产汽量
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综合节电(约)
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7401~7450吨
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3262kWh/天
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7701~7750吨
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2930kWh/天
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7751~7800吨
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2170kWh/天
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经过测算,惠龙电厂的给水泵变频改造的节电率在15%以上。
节能效益计算如下:
全年发电机组运行时间按7200小时计算,变频泵在80%负荷运行时间均为7200小时。1#机组满负荷时,在变频泵单泵运行情况下,估算年节电量为:1800000KWh
可见,在满负荷全年运行至80%负荷全年运行情况下,投入一台湖北三环发展股份有限公司生产的高压变频器后,公司全年节约电费均可达70万元左右。另外,由于变频器功率因数可达0.95以上,大于电机功率因数0.82,减少大量无功。并且实现电机软启动,可避免因大电流启动冲击造成对电机绝缘的影响,减少电机维护量,节约检修维护费用,同时电机寿命大幅度延长。
二、在江远电厂引风机上的应用
1、引风机的运行工况
江远热电厂采用的是130吨循环流化床锅炉,每台锅炉各配置6kV/500kW的引风机一台,由于锅炉在正常运行中的燃料构成、热负荷、电负荷以及季节等变化因数较大,因此,锅炉燃烧所需要的空气量在各个不同的情况下,也相应有较大的变化,然而,锅炉配置的风机是按锅炉最大出力情况下的所需最大风量来设计,并必须考虑锅炉在事故情况下一定的风量裕度,所以,风机电机功率的配置一般都较大,锅炉引风机档板的平均开度,在正常情况下不到40%,电流为45.5A。风量和压力用档板调节控制,大量电能浪费在克服挡板的阻力上,造成厂用电率高,影响机组的经济运行,可改用高压变频控制。
2、改造方案和节能结果
对引风机进行变频改造,对引风机新增一台高压变频器,变频器控制风机为一拖一控制,旁路开关柜用于工/变频切换。
变频器与电厂现场接口:风机输出管上取压力采集点至变频器。变频器与风机现场控制室上位机通讯联接。变频器远程/近程控制选择,当变频器远程/近程控制选择开关打到远程位置时,控制权交给电动机就地操作箱,当变频器远程/近程控制选择开关打到近程位置时,控制权交给变频器。
改造效果:江远电厂的引风机变频改造的节能率在35%以上。
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运行功率
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风门开度
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启动电流
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调整精度
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电机定子温度
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改造前
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350KW
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38%
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400A
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较粗
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正常
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改造后
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220KW
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全开
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额定以内
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较细
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低于改造前
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三、在江南高纤自备电厂引风机上的应用
江南高纤自备电厂有3台75吨的循环流化床锅炉,所配置的引风机为10kV/315kW,风门挡板调节,与江远热电一样,存在着设计余量和运行余量,在正常运行时,风门开度为67%。主要存在以下两个问题:第一、截留损失大、能耗高,系统震动大、噪音大,存在着运行隐患,第二、启动时对电网和机械的冲击大,设备维护费用高。同时电机轴瓦温度较高,风机振动增大。
1、实施的改造方案
由于高压变频改造所实施的具体方案与变频器的选型有直接的关系,所以江南高纤电厂公司首先进行了变频器的选型考察,经过仔细认真地比较和公开招标,最后湖北三环公司SH-HVF高压变频器以其优良的质量,齐全的技术性能和周到的售后服务一举中标。
值得一提的是:根据风机负荷的重要性,电厂决定采用的变频控制为一拖一方案,就是一台变频器带一台风机电机。为了增加运行的可靠性和安全性,又增设了自动工频旁路系统。
2、改造效果
1)改造后的工艺效果:1#炉引风机高压变频改造后,将原风道中用开度大小来调整风道风量的档板开到了100%。这样大大减小了风的阻力损耗。另外完全改变了风在管道中的振动频率,由于风机的驱动电机在变频状态下工作,工作频率在不断的变化中,使风道的固有共振频率很难与工作频率一致,从而避免了共振现象的产生,解决了风道在工频状态下振动大的问题。
2)改造后对电网的冲击效果:当电机通过工频直接启动时,它将会产生7-8倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而采用变频后,电机实现了软启动,可以在零速零电压启动(当然可以适当加转矩提升),直到达到工作电流为止。一旦频率和电压的关系建立,变频器就可以按照V/f或矢量控制方式带动负载进行工作,对电网几乎没有冲击。
3)改造后的维护强度效果:采用变频调速后,驱动电动机基本工作在30Hz到40Hz的频率范围内,与工频50Hz相比,降低了风机的转速。另外启动时的缓慢升速过程也使整套风机机械设备的零部件、密封和轴承等的使用寿命大大延长。不用档板调风,调风档板的使用寿命大大延长,使检修维护工作量减少,更降低了检修工作强度和费用。
4)改造后的节能效果:1#炉引风机进行变频调速改造后,在收到上述诸多改造工艺效果的同时,更获得了重大的节能效果。详见下列改造前后生产参数对照表,此表数据来源于改造前后的生产报表:
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运行功率
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风门开度
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启动电流
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调整精度
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电机定子温度
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改造前
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170KW
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67%
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< 10倍
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较粗
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65度
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改造后
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80KW
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全开
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额定电流
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0.001Hz
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55度
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节能效果:在锅炉负荷为60吨时,节能率即可达到50%;在锅炉负荷载70吨时,节能率约为30%;即使在锅炉满负荷的状况下,引风机的节能率还有17%。
四、在蠡口电厂送风机上的应用
蠡口电厂为苏州市历史最为悠久的热电厂,涌现出大量的管理人才和技术人才,被誉为苏州电力行业的“黄埔军校”。现有2套75吨的煤粉锅炉,配置了2台6 kV/255kW的送风机。热电厂在生产过程中,当发电和供汽量负荷发生变化时,需要对锅炉燃烧工况进行调节。具体调节方法是通过改变锅炉的给煤量、风量、给水量来进行调节。而目前蠡口电厂水量、风量的调节一般是通过改变阀门或挡板的开度来实现的,但这种调节方式属于节流调节,在运行中这种调节方式存在着浪费电能、节流调节的系统稳定性及控制精度差、节流调节运行费用大的问题。
蠡口电厂在经过引风机的变频改造以后,又对送风机进行了变频改造,经过反复的调研比较,选取了湖北三环公司的SH-HVF-Y6k/255型高压变频器,对送风机进行一拖一控制。
根据目前的投运情况来进行分析,节能效果在24%以上,也就是说其经济收益率在两年以内可以完全收回成本。
送风机变频改造后对设备的其他影响:
送风机采用变频运行后,除了节能和控制特性改善外,风机系统的运行工况也明显改善,有以下优点:
1)实现风门全开,不再调整风门,运行自动化程度大为提高,运行和维护工作量降低。
2)送风机变频改造后,电机实现了软启动,降低了电机的故障率。
3)功率因数提高。从电网角度看,工频运行时功率因数为0.85左右,变频运行时功率因数达到0.95。因此,即使同样是满负荷运行,变频运行时,高压输入电流明显比工频运行时小,这有利于节能和设备安全运行。
4)采用变频和旁路工频双套运行方式,当变频器故障时,电机可投工频旁路,电机定速运行,不影响设备运行,保证了机组的安全运行。
五、在华新金猫水泥循环风机上的应用
目前,水泥行业的竞争非常激烈,但关键还是制造成本的竞争,而电动机电耗就占成本近30%,而拖动风机用的高压电动机在电机中占有很大的比重,因此做好电动机的降耗增效工作就显得极为重要。
1、工况介绍
华新水泥是一条3000T/D的水泥生产线,生产任务紧张、市场竞争激烈。所配置的生料磨循环风机为6kV/1600kW,采用风门挡板调节方式。华新金猫的生料磨循环风机目前主要采用风门挡板进行调节以控制流量,其缺点是节流损失大,增加风机消耗的功率,系统振动大、噪声大、对环境造成恶劣的影响,同时调节风门有时处于很高的压力下工作,容易磨损和损坏。另外调节风门挡板控制风量造成管网内气流紊乱和风量调节不准确,导致管网振动发生和炉膛燃烧不稳。统计结果表明约有10%的电动机缺陷是由启动时的大电流及对绕组的过大电磁力直接引起的,定子绕组接头开焊、鼠笼断条等缺陷也都与直接启动有关。
电机铭牌数据:生料磨循环风机
电机型号:YRKK710-6
电机功率:1600kW 额定电压:6kV
额定电流:193A 功率因数:0.85
额定转速:992r/min 调节方式:风门
风机运行数据
(1)风机运行数据
循环风机,阀门开度一直在56%~58%,开度在58%,电流为147A,停机时,开度在5%时,电流为101A;开度为20%时,电流为116.5A. 开度60%时,电流150-152A,开度55%时电流142-145A。 实际运行入口压力为:-1600Pa,出口压力为:-6400Pa。
(2)年运行时间: 7500小时
(3)电价:0.53元/kWh
2、变频改造系统描述
本次改造对生料磨循环风机进行变频改造,对该台风机新增一台SH-HVF-Y6k/1600型高压变频器,将变频器接入到原有的风机电机与高压开关柜之间。其接线图下图所示(图中QF为原高压开关)。